скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Функционирование древесно-массного и варочного цехов комбината

 

2.1 Технико-экономические показатели по варочному цеху за январь 2001 года

Таблица 7 Технико-экономические показатели по варочному цеху за январь 2001 года

Показатели Ед. измерения План Отчёт Обс. отклонения
Варка целлюлозы тн. 2790 2713 -77
Оборот котла нетто час. 11,5 11,5 0
Оборот котла брутто час. 12 18,3 +6,3
Крепость кислоты
а) после пуска % 4,81
б) из регенерационной ёмкости % 4,35
Количество варок шт. 155 150 -5
Внутрисменные простои к. час. 3352 +3352
в т.ч. нет кислоты к. час. 56 +56
нет пара к. час. 896 +896
отсутствие щепы к. час. 1000 +1000
избыток массы к. час. 1200 +1200
технологические причины к. час. 200 +200
Плановая часовая выработка тн. 1,5
Себестоимость 1 тн. целлюлозы руб. 5213

2.2 Анализ внеплановых простоев

На основании данных предприятия проанализируем внеплановые простои, определим потери продукции всего и в том числе по причинам.

Таблица 8 Анализ внеплановых простоев

Наименование простоев

Всего часов Потери продукции
тонн Сумма, т. руб.
Внеплановые простои, всего 3352 5028 26211
в т. ч. нет кислоты 56 84 438
нет пара 896 1344 7006
отсутствие щепы 1000 1500 7820
избыток массы 1200 1800 9383
технологические причины 200 300 1564

Определим потери продукции в тоннах всего и в том числе по причинам путём умножения графы «всего часов» на плановую часовую выработку.

3352*1,5=5028 тн. и т.д.

Определяем потери товарной продукции в рублях за счёт внеплановых простоев путём умножения графы «потери продукции в тоннах» на плановую себестоимость 1 тонны целлюлозы (учитывая, что варочный цех не выпускает товарную продукцию в учебных целях вместо оптовой цены берём себестоимость).

 т. руб.

Вывод: Как показал анализ в отчётном периоде имели место внеплановые простои, всего 3352 часа. В том числе по причинам:

– нет кислоты 256 часов;

– нет пара 896 часов;

– отсутствие щепы 1000 часов;

– избыток массы 1200 часов;

технологические причины 200 часов.

Внеплановые простои оборудования привели к потере продукции в количестве 5028 тонн на сумму 26211 т. руб., в том числе по причинам:

– нет кислоты 84 тонны на сумму 438 т. руб.;

– нет пара 1344 тонны на сумму 7006 т. руб.;

– отсутствие щепы 1500 тонны на сумму 7820 т. руб.;

– избыток массы 1800 тонны на сумму 9383 т. руб.;

технологические причины 300 тонны на сумму 1564 т. руб.

Как показал анализ больше всего простоев произошло по следующим причинам: избыток массы, отсутствие щепы, нет пара. Имеющиеся внеплановые простои говорят о низкой организации производства и о нарушении технологического процесса. Из-за не дополучения товарной продукции по вышеперечисленным причинам условно предприятие не дополучит прибыли в сумме 786 т. руб. Необходимо выяснить причины простоев и разработать мероприятия по их устранению.

2.3 Технико-экономические показатели по бумажной фабрике

Таблица 9 Технико-экономические показатели по бумажной фабрике

Показатели Ед. измерения План Отчёт Обс. отклонения
Товарная продукция
т. руб. 26384 25616 -768
Бумага, всего тн. 3054 3405 +351
в т. ч. писчая тн. 461 176 -285
отбор от писчей тн. 107 81 -26
газетная тн. 2360 2872 +512
отбор от газетной тн. 126 158 +32

Масса 1 м2 по газетной бумаге

гр. 48,8 46,6 -2,2
Холостой ход % 5 8,2 +3,2
Оборотный брак % 5 9,9 +4,9
Скорость БДМ м/мин 253 250 -3
Обрезная ширина м 4,2
Число часов работы в сутки час. 22,5 18,4 -4,1

2.4 Анализ внеплановых простоев по бумажной фабрике

Таблица 10 Анализ внеплановых простоев по бумажной фабрике

Наименование простоев

Всего часов Потери продукции
тонн Сумма, т. руб.
Внеплановые простои, всего 275 1293 12930
в т. ч. нет массы 122 573 5730
механическая часть 18 85 850
электрическая часть 30 141 1410
технологические причины 105 494 4940

Цена за 1 тонну 10000 руб.

Определяем потери продукции за счёт внеплановых простоев в натуральном и стоимостном выражении.

Вывод: Как показал анализ в отчётном периоде имели место внеплановые простои, всего 275 часов. В том числе по причинам:

– нет массы 122 часа;

механическая часть 18 часов;

электрическая часть 30 часов;

технологические причины 105 часов.

Внеплановые простои оборудования привели к потере продукции в количестве 1293 тонны на сумму 12930 т. руб., в том числе по причинам:

– нет массы 573 тонны на сумму 12930 т. руб.;

механическая часть 85 тонн на сумму 850 т. руб.;

электрическая часть 141 тонна на сумму 1410 т. руб.;

технологические причины 494 тонны на сумму 4940 т. руб.

Как показал анализ больше всего простоев произошло по следующим причинам: нет массы, по технологическим причинам.

Имеющиеся внеплановые простои говорят о низкой организации производства и о нарушении технологического процесса. Из-за не дополучения товарной продукции по вышеперечисленным причинам предприятие не дополучит прибыли в сумме 647 т. руб. необходимо выяснить причины простоев и разработать мероприятия по их устранению.

2.5 Анализ качества выпускаемой продукции

Под качеством понимается выпуск продукции в соответствии с ГОСТом и удовлетворяющий спрос потребителей. Показателями качества являются сортность, средняя оптовая цена и производственный брак.


Таблица 11 Анализ качества выпускаемой продукции

Показатели Оптовая цена без НДС Количество Сумма, т. руб. Отклон.
План Отчёт План Отчёт
Бумага, всего 3054 3287 32955 33750 +795
в т. ч. бумага писчая 14941 461 176 6888 2630 -4258
отбор от писчей 13050 107 81 1396 1057 -339
газетная 10000 2360 2872 2360 28720 +5120
отбор от газетной 8500 126 158 1071 1343 +272
Средняя оптовая цена 10791 10268 -523

Определяем среднюю оптовую цену по плану и по отчёту путём деления графы «сумма по плану» на графу «количество по плану» и графы «сумма по отчёту» на графу «количество по отчёту». Средняя оптовая цена определяется в рублях.

Определяем потери товарной продукции за счёт снижения качества путём умножения абсолютного отклонения по цене на фактический выпуск продукции всего.

 т. руб.

Вывод: Как показал анализ в отчётном году по сравнению с планом средняя оптовая цена снизилась на 523 т. руб. Снижение средней оптовой цены говорит о снижении качества выпускаемой продукции и уменьшении объёма товарной продукции на сумму 1719 т. руб. Снижение качества и объёма товарной продукции произошло из-за невыполнения плана по писчей бумаге на 4258 т. руб. Необходимо выяснить причины снижения качества и разработать рекомендации по их устранению.


2.6 Анализ технико-экономических показателей бумагоделательной машины

Анализ технико-экономических показателей БДМ проводят методом элиминирования способом цепных подстановок на основании формулы

Q=0,06*V*g*B*K1*K2*0,001*22,5

Определяем выпуск газетной бумаги по плану

Q=0,06*253*48,8*4,2*0,95*0,95*0,001*22,5=63 тн.

Определяем влияние изменения скорости

Q=0,06*250*48,8*4,2*0,95*0,95*0,001*22,5=63 тн.

Определяем абсолютное отклонение

62–63= 1*22,8= –28,5 тн.

Определяем влияние изменения массы 1 м2

Q=0,06*250*46,6*4,2*0,95*0,95*0,001*22,5=60 тн.

Определяем абсолютное отклонение

60–62= 2*28,5= –57 тн.

Определяем влияние изменения коэффициента рабочего хода

Q=0,06*250*46,6*4,2*0,918*0,95*0,001*22,5=58 тн.

Определяем абсолютное отклонение

58–60= 2*28,5= –57 тн.

Определяем влияние изменения коэффициента оборотного брака

Q=0,06*250*46,6*4,2*0,918*0,901*0,001*22,5=55 тн.

Определяем абсолютное отклонение

55–58= 3*28,5= –85,5 тн.

Определяем влияние изменения числа часов работы в сутки

Q=0,06*250*46,6*4,2*0,918*0,901*0,001*18,4=45 тн.

Определяем абсолютное отклонение

45–55= 10*28,5= –285 тн./мес.

Определяем влияние всех факторов, используя балансовый приём

–28,5–57–57–85,5–285= 513 тн/мес.

Определяем потери товарной продукции в рублях

513*10000=5130 т. руб.

Вывод: Как показал анализ в отчётном периоде по сравнению с планом за счёт снижения технико-экономических показателей БДМ потеряно газетной бумаги в количестве 513 тн/мес на сумму 5130 т. руб. В том числе за счёт снижения скорости на 3 м/мин недовыпущено бумаги 28,5 тн. За счёт снижения массы 1 м2 на 2,2 гр. недовыпущено бумаги на 57 тн. За счёт повышения холостого хода на 3,2% снизило выпуск бумаги на 57 тн. За счёт повышения % оборотного брака на 4,9% снизило выпуск бумаги на 85,5 тн. За счёт снижения числа часов работы в сутки на 4,1 часа снизило выпуск бумаги на 285 тн. как показал анализ неудовлетворительная работа предприятия за отчётный год объясняется следующими причинами:

1 крайне низкая организация производства;

2 не качественный и несвоевременный ремонт оборудования, что привело к внеплановым простоям оборудования по механической и электрической части;

3 отсутствие древесины;

4 нарушение технологического регламента, что привело к значительным простоям по технологическим причинам, а также повышению % холостого хода и % оборотного брака.

Необходимо выяснить причины неудовлетворительной работы предприятия за отчётный период и разработать рекомендации по их устранению.

2.7 Рекомендации по повышению эффективности производства разработанные по результатам проведённого анализа

В результате анализа работы предприятия за период с 21 по 31 ноября мы можем наблюдать отклонения по следующим показателям: степень помола, сорность, концентрация массы перед щеполовками, концентрация массы после сортирования, концентрация с шабера.

Таблица 12 Рекомендации по повышению эффективности производства разработанные по результатам проведённого анализа

Отклонения по показателям Влияние Причины Рекомендации

Степень помола -1,7

Масса жирного помола

Снижение всех механических показателей и качества готовой продукции Тупые камни

Произвести обновление поверхности камня, сделать насечку.

Поднять нагрузку.

Дефибрирование вести при меньшем погружени камня в ванне дефибрёров.

Сорность +104,3 Снижение всех механических показателей и качества готовой продукции Неотрегулирована концентрация, нарушена работа оборудования для сортирования Отрегулировать концентрацию массы и отладить работу оборудования для сортирования.
«С» перед щеполовками
-0,01
Увеличение количества отходов, снижение производительности Низкая нагрузка на сортировках Повысить нагрузку на сортировках.
«С» после сортирования +0,047 Повышение сорности Нарушена работа УВК Отрегулировать концентрацию. Наладить работу УВК.

«С» с шабера

-0,4

На качество готовой продукции

Высокая концентрация массы перед сгустителями.

Забита сетка сгустителя.

Закрыт вход воды из барабана сгустителя.

Высокий уровень массы в ванне.

Масса низкого помола.

Отрегулировать концентрацию по потоку до сгустителей.

Промыть сетку или заменить, если не промывается.

Проверить вешку и открыть.

Уменьшить подачу массы на сгуститель.

Проверить массу на дефибрёрах и исправить.


За исследуемый период работы – с 21 ноября по 30 ноября – за 6 суток цех работал не на полную мощность:

– простои – 1 сутки и 2 смены;

– ППР – 2 смены

– холостой ход – 2 суток.

В результате холостого хода наблюдается перерасход электроэнергии и повышение технико-экономических показателей. Простои снизят количество выпускаемой продукции. Что значительно повлияет на увеличение себестоимости выпускаемой продукции, а также на ТЭП и выпуск продукции. В результате анализа выявлены резервы: исключение простоев и холостого хода, своевременная поставка сырья.


Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.